本报讯(记者 刘金宇 通讯员 董蕾)历经5个多月的改造,鞍钢矿业弓长岭球团厂摆动皮带自动布料攻关项目于近日取得成效,摆动皮带布料均匀性大幅提升,成功解决了生球料层厚度不均的难题。
摆动皮带是一种具有分流作用的皮带运输装置,通过驱动装置带动皮带一端左右摆动,实现合格生球均匀输送和分布。实际工作中,摆动皮带无法依据来料多少自动调控,只能以设定的节奏来回摆动,导致进入热工系统的生球料层厚度不均,不仅影响球团矿质量,还缩短了篦板使用寿命。对此,该厂成立攻关小组,通过研究讨论决定从软硬件上“两手抓”。硬件上,在摆杆机构下部关键位置加装传感器,为设备装上敏锐的“眼睛”;优化调整摆杆长度,确保摆动轨迹完全覆盖有效布料区域。软件上,组织自动化人员和工艺技术人员联手编写控制程序,通过“眼睛”实时传回的位置信息,自动调整摆杆在不同区域停留时长,实现“厚区快摆快过、薄区慢摆久留”的动态布料模式。改造后,产线长周期稳定运行能力大幅提升,节约篦板600余块。