本报讯(通讯员 刘绍辉)本钢北营能源总厂发电一作业区锚定精益管理核心要义,将PDCA循环工作法深度嵌入设备全生命周期管理,聚焦五电锅炉烟囱运行痛点,通过精准排查、系统剖析、靶向整改,成功破解长期困扰一线的腐蚀难题,实现设备本质安全与使用寿命的双重提升。
据了解,五电锅炉烟囱由于内部底座缺少排水结构,底部积水无法自然排出,底座长期处于浸泡状态;烟气中残留的微量氨气与积水、水蒸气融合生成腐蚀性氨水,对烟囱本体及底座形成持续侵蚀。
针对上述隐患,团队依托PDCA循环法启动精益改善,精准锁定核心根因。团队以切断积水路径为核心,定制圆形集水坑集中收纳雨水,并在水泥基座开凿引流孔洞对接集水坑,构建自然引流系统,全程遵循PDCA循环形成闭环管理,确保整改落地见效。
经长期运行验证,此次精益整改成效显著。定制集水坑与引流孔洞组成的排水系统有效运转,彻底根治积水难题,从源头阻断氨水生成与腐蚀进程,有效延长烟囱使用寿命,大幅降低设备运维及置换成本。同时,杜绝了结构性安全隐患,为厂区稳定生产筑牢防线,更形成了可复制推广的同类设备精益改善范式。