向“再降千元”指标冲刺

——攀钢钒钛股份攀枝花钒制品分公司氧化钒作业区降本攻坚纪实

通讯员 刘国锋 李伟

进入2026年,攀钢钒钛股份攀枝花钒制品分公司氧化钒作业区以“起步即冲刺”的劲头,向吨氧化钒成本“再降千元”的硬核指标发起冲击,全力冲刺生产经营新目标。

“降成本既要抓单项指标优化,又要兼顾上下工序协调,做好全局统筹工作。”该作业区负责人介绍说。为有力推进降本增效,该作业区积极构建“1+3+5+7”体系,即,1个领导小组统筹协调,3个职能组(安全环保监督、技术保障、后勤协调)分工负责,5大专业领域(能源、设备、原辅料等)明确责任,7项量化措施(安全环保零事故、基础管理零推诿等)护航生产,形成“人人有指标、个个担责任”的良好局面。

“为实现降本目标,我们反复测算,将任务细化到每条产线、每个班组。今年以来,我们作业区从安全环保、设备保障,到‘跑冒滴漏’防控、人员调配预判,再到指标完成与绩效兑现,每项任务均以‘时间轴’‘鱼骨图’双线推进,确保降本工作按计划推进。”该作业区负责人表示。

前段时间,沉淀工序钒合格液沉淀物呈增加趋势。该作业区技术组成员迅速行动,采取错峰清理澄清罐、用应急罐组暂存上清液等措施,避免管线输送梗阻,两个小时便恢复正常生产。“‘日清日结’是硬性标准。”技术组一名成员介绍说,每日交班前,班组长汇报进度、反馈问题,技术组跟进解决问题并动态调整下个班生产计划,确保符合现场实际。

“成本控制不仅靠技术攻关,更要抓工序细节,以精细化管控堵住‘出血点’。”该作业区负责人介绍说,他们推行A、B、C线“能效对标”机制,将能耗指标分解到每台设备、每个班组。焙烧工序优化风煤比,煤气单耗每日降低约3%;湿球磨环节建立“堵料预警冲洗响应”流程,非计划停机时间缩减20%。同时,该作业区将尾渣TV含量纳入绩效考核并每班通报,促使职工把“数字压力”转化为降本实际行动。

在该作业区A线,带式过滤机频率调整成为降本突破口。“此前尾渣残钒是主要成本漏点,如今动态调整淋洗水量和带速,既降低了单耗,又减少了废水处理量。”该作业区区域工程师介绍说。

该作业区还主动联系相关采购部门,从源头优化原辅料结构。针对钒渣品位波动大、辅料供应不稳定等问题,制定“钒渣与辅料品位-工艺参数匹配表”,原料适配率提升20%,减少工艺调整频次。通过优化采购渠道,今年可再降成本约8%。

在A线4号焙烧炉第七层平台上,职工李宗洋工作服已被汗水浸湿。他抱起三根近3米长的钢制耙竿,在炉内精准敲击结块物料,平整炉膛。今年,每位职工都深深感到吨氧化钒成本“再降千元”的压力,大家工作更加积极,力求通过精细化操作,把目标从数字变为实实在在的业绩。

12时,炉温突发异常,李宗洋放下刚端起的饭碗直奔现场:“早处理早恢复,各项指标合格才能压降成本。”

沉淀工序倒班作业长郭健仔细观察带滤机物料异常后,一路小跑至布料罐更换故障阀门。“等维修人员到现场处理要20分钟左右,自己动手更换损失更小。”他抹着汗水说道。这种“不等不靠”的主动性,正是降本目标在生产一线落地的缩影。如今,为实现降成本硬核目标,该作业区职工不再被动执行,而是主动提效率、控能耗。

“今日质量指标与计划相比提升了0.11%。”该作业区生产协调员高兴地说。从球磨机组职工交班时避峰就谷抓好节能、焙烧司炉工精细操作保质量、中控工精准调节减少消耗,到浸出操作工及时冲洗砂泵减少物料损失……该作业区职工正以奋进姿态全力向吨氧化钒成本“再降千元”的目标迈进。