本报记者 刘金宇
“精矿浓缩大井总是满负荷转,空转耗电太大了!”盯着不停运转的设备,鞍钢矿业齐大山铁矿输送作业区安全员张楠在心里打起了“成本算盘”。
精矿浓缩大井是输送作业的关键设备。精矿浓度偏低导致设备长期无效空转,电耗成本居高不下,成了生产现场一处“效益漏点”。如何通过优化挖潜让设备高效运转、减少能耗浪费成了张楠琢磨的重点。
“提升精矿浓度,让设备歇一歇,电耗肯定能降!”结合工作经验和实地观察,张楠提出“提升精矿浓缩大井输出能力”的创效想法。没有现成的优化方案,他就扎进井下狭小的作业面,和技术QC小组的同事们一起对着设备反复测算运行参数、验证工艺细节;施工空间局促、操作不便,他就全程盯守现场,从参数调试到工艺优化,每一个环节都严格把控,凭着实打实的钻劲攻克了一个又一个优化难题。
经过数次调试改进,精矿浓缩大井的精矿浓度成功提升2%,设备也从持续运转变为间歇性高效运转,彻底告别了无效空转的能耗浪费。这项改造每年能为企业减少电耗95.2万元,日常巡检时的小想法变成了降本创效的“金点子”。
“算账经营从不是口号,而是藏在生产的每一个细节里!”如今,成本意识已深植该作业区每个人心中,职工们纷纷打起“成本算盘”,在操作台前记数据、比能耗、优流程,从参数微调到操作优化,把每一个生产细节都算进“效益账”,让精细化算账、常态化创效成为一线作业的新风尚。