本报记者 邱梅 通讯员 张宇
在炉火熊熊的炼钢生产现场,生产节拍始终紧凑,滚烫钢水映亮炉前的每一个角落。
炼钢转炉脱硫液压站是扒渣工序的核心动力枢纽,维系着生产的顺畅运转。然而,突如其来的异响划破宁静,液压站主泵运转失常,油压骤降,平稳的生产节奏骤然被打乱,一场迫在眉睫的抢修战就此打响——
“主泵是这个液压系统的‘心脏’,一旦彻底停运,整个转炉生产将全面瘫痪,每1分钟延误对企业来说都是实打实的经济损失。”工程发展建设机电公司液压队班长徐斌常年深耕液压维保一线,深知事情的严重性。在接到指令后,他立刻与3名工友火速驱车奔赴炼钢区域,在配齐工机具和备件后迅速与点检人员完成对接,即刻投身抢修战场。
嘈杂的现场环境、逼仄的施工空间丝毫没有干扰徐斌的判断,他和工友很快锁定症结:泵轴封漏油、联轴器重度磨损,必须立即更换主泵才能化解危机。
“我去办票、停电、挂牌泄压,你们清理油污做好防滑,同步倒运备用泵和备件。”徐斌的指令沉稳清晰,穿透现场的轰鸣声直达每位工友的耳中。在安全措施逐一落实、彻底排查风险后,大家钻入液压站开始抢修。
狭小的液压站内,徐斌和工友们弓腰俯身,双手紧握扳手精准拆解泵体部件,金属碰撞的清脆声响成了这一刻最动人的奋进旋律。为保护精密法兰接口不受损伤,大家严控发力力度,每一个动作都稳准精细。现场的高温裹挟着油污扑面而来,汗水顺着脸颊滑落,浸透工装紧贴脊背,可大家都心无旁骛,眼睛紧盯部件,操作节奏丝毫不乱,一心只为尽快恢复生产。
旧泵顺利拆卸后,徐斌没有急于安装新泵,而是手持量具仔细核对接口、轴径等关键尺寸,反复核验备件适配性,杜绝任何隐患。紧接着,职工们开始拆卸旧联轴器、安装新联轴器、打磨配合面、吊装对位新泵……每一个环节,徐斌都紧盯把控,液压拉马操作、铜棒锤击力度、葫芦吊装平衡……细节之处尽显多年练就的技术功底。泵体就位前,他再次逐一核查管路、密封件安装情况,确保不留一丝隐患。
历经两个半小时的紧张奋战,主泵更换基本完成。返牌送电后的压力调试是决定成败的最后一关。徐斌紧盯压力表指针,小心翼翼调节压力螺丝,目光牢牢锁住跳动参数,逐步将油压调至标准区间,最后拧紧备帽、锁定数值。随着设备平稳运转、异响彻底消散,主泵成功恢复运行,抢修任务圆满收官。徐斌和工友们顾不上擦汗休整,趁热打铁拆解故障泵、规范转运至待修区,随后整理工机具、清理现场油污,做到工完料净场地清。
从险情突发到设备重启,徐斌团队仅用3小时就完成主泵更换与系统调试,不仅守住了生产防线、避免了经济损失,更保障了炼钢生产连续稳定。