
刘文杰在工作中。
特聘记者 王健
“先进操作法”名称:
“‘提开降关’增加转炉煤气回收量”先进操作法
创作者简介:
刘文杰,朝阳钢铁动力作业区高焦转煤气加压站副站长,煤气调压技师,曾蝉联朝阳钢铁煤气技术竞赛状元。深耕煤气系统运维30余年,他精研业务、勤思善练,针对转炉煤气供需失衡难题,创新提炼出“提开降关”增加转炉煤气回收量先进操作法,有效破解能源浪费、成本偏高问题,被同事誉为“煤气调节能手”。
朝阳钢铁现有两座120吨转炉,受系统条件限制,转炉煤气供需矛盾日益突出。在双炉连吹时,煤气回收量过剩,用户用量有限,柜位长期高位运行;单炉吹炼时,回收量下降,为保障白灰工序稳定运行,需提前关闭发电入户阀,倒阀频次增加,低柜位运行风险加大。“过剩放散、不足停产”的难题,既造成能源损耗,也推高炼钢成本,成为高效生产的瓶颈。
与转炉煤气打了多年交道的刘文杰始终坚守“提效降耗”理念,决心啃下这块“硬骨头”。他从矛盾根源入手,深入分析煤气回收量、用户用量与柜位之间的动态关系,构建多岗位协同阈值调控模型,通过升降机组压力、同步开关联络阀,使柜位保持在安全合理区间,以系统平衡破解单一气源供需失衡问题。
在生产现场,刘文杰紧盯参数、反复推演,将加压机频率、阀门开度与回收输送量动态匹配,在运行中实现动态平衡,让煤气调节从“被动应对”转向“精准调控”,彻底改变以往“满柜放散、低限停产”的被动局面。他还将操作法与能源岛高效耦合,通过多煤气调控模型,快速感知供需变化,实现精准调节,为煤气系统安全稳定运行筑牢保障。
如今,“提开降关”先进操作法成效显著:转炉煤气实现应收尽收,吨钢回收量增加4.5立方米,吨钢炼钢成本降低1.43元,年创经济效益300余万元。这套集风机调控、阀组联动、模型赋能于一体的操作法,既破解了长期困扰生产的煤气平衡难题,也为钢铁企业实现二次能源高效利用、绿色低碳发展提供了可复制的实践经验,为企业高质量可持续发展提供可靠保证。