鞍钢股份炼铁总厂电气检修作业区

改遥控器 炉前操作精准拿捏

本报讯(鞍山钢铁记者站 王晓光 通讯员 赵岩)最近,一场围绕遥控器的小改造,让鞍钢股份炼铁总厂2、3高炉炉前操作从“一控多”的手忙脚乱变为“一对一”的精准拿捏。

据了解,过去该总厂2、3高炉炉前一台遥控器要同时操控两台设备,在高温高尘环境下,信号经常“串台”,操作时一不小心就容易误触,安全风险极大。而且碰上一台设备“闹脾气”的状况,另一台也得跟着联锁“躺平”,排查故障费时费力,非计划停机更是直接造成效益流失。再加上只能双铁口作业,出铁节奏拖沓,炉缸活跃度不够,炉况稳定性上不去,产能也被牢牢卡住。

面对这一生产堵点,该总厂电气检修作业区职工刘富昌组建攻关小组,反复论证后敲定“专机专控”改造方案。正值生产攻坚关键期,高炉不能停、生产不能断,所有施工只能抢抓检修间隙与短暂休风时段穿插推进。攻关人员顶着炉前高温,蹲守在设备旁狭小局促的空间内重新排布硬件线路,一根根细致梳理、一处处牢牢固定,丝毫不敢马虎。

控制程序优化更是容不得半点偏差,刘富昌带领组员紧盯电脑屏幕,逐条比对、逐项调试,常常一坐就是数小时,即便眼睛酸涩、腰背僵硬也始终坚守。为实现发射器与接收机精准绑定,他们在嘈杂环境中反复测试信号匹配度,一遍遍模拟实操操作,逐一破解信号干扰、程序冲突等难题,遇到技术瓶颈就马上研讨、连夜攻坚。

经过连续奋战,该小组为每台开口机、泥炮配备了专属“指挥器”,实现发射器与接收机“一对一”精准绑定,彻底告别以往操作混乱的困扰。改造后,设备不再串扰,杜绝了联锁故障,过去存在的安全隐患也彻底清零,停机时间和维保成本大幅下降。三个铁口同步高效出铁,炉缸渣铁循环更通畅,高炉利用系数稳步提升,实现安全、产能、成本“三丰收”。