特聘记者 韩杨
在凌钢股份保国铁矿,有一位扎根矿山二十余年的选矿人。从初入厂房的建设者,到如今技术精湛的班长,他用汗水与智慧写下一名基层奋斗者的实干篇章。他就是凌钢股份保国铁矿选矿作业区生产三班班长潘涛。多年来,潘涛凭借扎实的工作表现,多次荣获凌钢生产能手、技术能手等称号,2025年被评为凌钢先进生产者标兵和鞍钢集团先进生产(工作)者。
一名优秀岗位技术能手,往往要经历不断磨合、完善、提升的过程,潘涛也不例外。在长期选矿生产实践中,潘涛始终坚持学习选矿及相关专业理论知识,及时掌握行业最新技术动态与成果应用,持续提升自身素养。在矿山的日子里,他紧盯不同选矿设备的技术参数,反复调整铁精矿品位等重要生产节点,坚持探索与钻研。他还定期与周边矿山的同行进行技术交流,优化工艺流程、降低磁尾流失率、提高铁精矿品位、提升金属回收率等一系列棘手课题,都是他们切磋的重要课题。
近年来,随着井下矿石开采深度增加,铁矿石成分更加复杂,磨矿技术要求更高,铁矿石难以得到单体解离,提高铁精粉品位成为技术难题。潘涛带领班组成员共同攻关,对职工提出的合理化建议进行理论分析与经济论证。他从磨矿工艺入手,根据矿石情况不断调节磨矿浓度,最大限度地提高原矿处理量,提升单位时间生产效率。针对生产中尾矿品位偏高、精矿品位偏低、选矿比过大等问题,潘涛通过对球磨机排矿取样,依据化验指标,亲自指挥并动手调试补加水、钢球配比、填充率等关键技术参数,使球磨机磨矿效率达到最佳状态,确保磨矿细度达标。在混合矿工艺流程中,他提出在扫弱磁精矿环节加装细筛、提前选出合格矿物,取得显著成效,使混合矿精矿质量提升0.4个百分点,将技术指标推上新高度,工艺流程更加稳定,操作也更易于掌控。
作为基层生产管理人员,不仅要“低头拉车”解决实际问题,还要“抬头看路”开展技术创新、降本增效。选矿作业区5号自磨机和6号球磨机的排矿直线振动筛筛孔均为3mm×10mm,筛下物大颗粒含量偏高,导致输送矿浆的渣浆泵及管路磨损严重,渣浆泵过流部件平均32天就需检修更换,使用寿命大大缩短。潘涛提出将两套设备的筛孔由3mm×10mm改为2.5mm×10mm,并申报采购聚氨酯筛片,在停车检修时更换一组渣浆泵过流部件,以此为实验组,记录使用时间与过流部件磨漏时间,验证渣浆泵使用寿命。项目实施后,原矿浆中大颗粒物料含量降低,渣浆泵过流部件使用寿命由原来的32天延长至42天,磨机磨矿效率显著提升。
在潘涛的带领下,生产三班职工积极钻研生产工艺,在“金点子”合理化建议征集活动中提出多项实用成果,如6号球磨机冷却水回收、混合矿7号及8号球磨机下矿管及接料斗改制、混合矿设备防冻水管路改制、混合矿磨选系统扫选精矿工艺流程优化、磨选系统精矿泵分矿箱创新等。这些措施有效节约用水、用电,降低加工费用,累计创效100余万元。
潘涛用行动诠释着劳动者的光荣与担当。他表示,将继续扎根矿山,带领班组职工向高产出、高质量、高效益目标迈进,以更加饱满的热情投身矿山建设。